眼前这位说起话来干脆利落,干起活来雷厉风行的女孩叫任婉宁,是15 车间的一名数控编程员,熟络的朋友叫她“宁弟”。
在任婉宁看来,用软件编制出千变万化的程序,用程序加工出不同形状的零件,是一个充满挑战、充满快乐的创造过程。“我们的程序里有‘成本’,我们的程序里有‘效率’”,正是秉承着这样的理念,任婉宁总能钻研出提高质效、便于加工的新方法,成为了一名名副其实的“灵魂编程员”。
近两年,公司大力开展全员降本增效工作,任婉宁第一时间行动起来。她将主管零件分类,仔细分析特征,“对症下药”,改进零件加工方法,提高加工效率。将单架机中多个相同件、存在对称件和相似件的零件组合加工,节省零件装夹时间,缩短零件准备周期,事半功倍。
上部连接框是典型的曲面面积大且曲率不大的零件,原来采用球头铣刀加工时,一个零件就要加工10小时,并且因为球头铣刀与零件的接触面较小,把手放在零件表面会触摸到小小的棱条。有问题就要改进。说干就干,她每天研究零件特点和加工方法,工作想,吃饭想,连做梦都在想。“有时做梦都在加工零件,铣刀走着走着碰到零件,一下子就醒了,醒来之后一身冷汗。”任婉宁说。与工人多次沟通后,任婉宁决定用宽行加工代替球头铣刀行切。模拟过程中,400x400大小的零件采用球头铣刀行切的加工方式,需要往复加工2000刀。而采用宽行加工的方式只需要往复加工133刀,生产效率提高了15倍。优化加工程序后,加工时间缩短到3个小时,表面质量明显提高。
上下求索,不负芳华。“小任,浮子活门零件密封性试验工装使用起来总是很麻烦,你给想想招啊。”装配试验工王秀双说道。这时任婉宁刚负责浮子活门零件,为了让试验工装的缺陷完全暴露,她决定和大家共同完成一次试验。试验过程中,操作者把手臂完全伸入到煤油中,徒手进行试验操作。试验结束后,还要将笨重的钢板箱倒置取出里面的煤油,做一次试验衣服就全脏了。大家开玩笑地说:“咱这试验不仅要技术,还费衣服啊!”任婉宁看在眼里,记在心上。此后的1个月,她时常奔走在工艺室与工段之间,拿着调整方案与大家一起讨论,征求意见。最终,任婉宁将浮子活门出油口封闭到了工装外侧,试验过程操作者全程不与煤油直接接触,并增加了排油口,极大地方便了煤油的排放与回收,该项目获得公司精益六西格玛项目二等奖。
在型号研制阶段,任婉宁总结以往相似零组件的加工经验,改良后运用到新机型中,攻克副总距杆支座等复杂零件的加工技术难题,优化零件加工方案20余种。
任婉宁只是数千兢兢业业哈飞人中的一员,在平凡的岗位上倾心尽智、挥洒汗水,守初心忠诚奉献,秉匠心逐梦蓝天。